机械网--提高钢水质量 防止铸坯产生内裂纹
在连铸生产实践中房子被强拆了打110可以吗,连铸坯内裂纹生成的必要条件是:(1)裂纹是在高温下产生的,此时,钢的强度和塑性均非常低。(2)裂纹是在应力(包括热应力和机械应力)作用下产生的。(3)在裂纹产生的晶间,特别是柱状晶晶间,常常都富集有大量的夹杂物和低熔点元素如S、P等,说明钢水的纯净度不高。从上述3个必要条件看,高温是铸坯凝固的必经进程,是没法避免的;因此,要避免铸坯产生内裂纹,就要从控制(2)、(3)着手;首先要减轻铸坯在凝固进程中承受的各种应力,这些应力包括以下几个方面:(1)铸坯菱变产生的应力。(2)如果是直结晶器弧形连铸机,当铸坯在曲折变形时产生的变形应力。(3)2次冷却酿成的冷却收缩应力。(4)钢水静压力产生的坯壳鼓肚变形应力。(5)拉矫机拉坯时产生的拉应力、拉矫辊夹紧铸坯时的压应力及矫直时的矫直变形应力。(6)若2冷导向段的弧度不准确,还会在铸坯上产生附加变形应力。针对铸坯可能承受的上述的复杂应力状态,可以采取下面的1些措施,以减轻铸坯承受的应力:(1)控制结晶器下口的磨损,从而减少铸坯的菱变,如采取足辊并严格地调解好足辊的位置、采取耐磨性较好的铜管材质、选用公道的结晶器倒锥度和及时更换已磨损的结晶器等。(2)对直结晶器弧形连铸机,其曲折段可采取连续曲折技术住户不同意能拆迁吗,将曲折段的变形速率控制在10-4/S级别,这样裂纹产生的概率可大幅度降落。(3)在不打滑的条件下,可将拉矫辊液压缸的工作压力尽量地调低,矫直情势最好选用连续矫直技术,由于连续矫直的变形速率可降到10-4/S,其带液芯矫直时,2相区的变形速率可达10-5~10-6/S,可有效地避免铸坯产生内裂纹。(4)公道设计2次冷却配水制度,水量散布均匀,冷却进程中铸坯表面不产生回温现象,铸坯表面的温度差不大于200℃,喷嘴对中铸坯表面,铸坯不走偏等,可以免水冷裂纹的出现。(5)校正2次冷却导向段的弧度,避免铸坯在2次冷却区内出现附加变形。除上述这些措施外,提高钢水的纯净度也是消除铸坯内裂纹的重要措施,下面罗列3个钢厂的例子:(1)某大钢厂的电炉分厂采取40%3脱铁水热装且废钢质量非常好,其钢水的S含量1般都在0.008%以下,该厂的铸坯低倍检验基本没有内裂纹。(2)某特钢厂有1台引进的连铸机,铸坯低倍的内裂纹长时间困扰着这个厂,本来1直怀疑设备维修有问题,后来发现该厂的成品钢坯中的S含量大部分控制在0.026%~0.033%,该厂调解了工艺,充分发挥LF炉的脱硫功能,当S含量控制在0.012%以下时,内裂纹就没有了。(3)某特钢厂引进1台装备水平较高的连铸机,外商对该厂的钢水质量有1个要求,要求钢中的酸溶铝和总铝的比例大于90%(即【AL】S/【AL】T≥90%)。而该厂当时的酸溶铝和总铝比例的水平只有65%~70%,后来该厂将脱氧操作作为重点攻关的课题,很快酸溶铝和总铝的比例就到达90%以上,相应的钢中的总氧量降到了20×10-6左右,硫的含量也降到了0.01%左右(这是很自然的,由于脱氧进程本身就伴随着脱硫)。这时候候铸坯低倍中的内裂纹就自然消失了。从上述3个例子可以充分地说明:提高钢水的质量对避免铸坯产生内裂纹有非常重要的作用。可以这样理解,当钢的纯净度提高到1定程度,即使夹杂物和低熔点元素在凝固进程中富集,但富集后的总量仍然非常少,不足以破坏金属的连续性,也就不容易引发裂纹。哪怕应力超过了晶间强度而产生了裂纹,这类裂纹经轧制被焊合后,由于晶间富集的夹杂物和低熔点元素的数量不足以被腐蚀成假裂纹,裂纹也就自动消失了。可以说,在避免铸坯产生内裂纹这个问题上,提高钢的纯净度比起降落和控制铸坯的应力显得更有效和更直观。固然,这其实不是说设备的保护和设备的状态不重要。要想使连铸生产到达高的作业率和高的生产量房子定为危房会被强拆吗,必须保证连铸机的设备故障率控制在较低的水平。因此,加强对连铸设备的保护,保证连铸设备有良好的状态,仍然是10分重要的。 资讯分类行业动态帮助文档展会专题报道5金人物商家文章
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